Az elmúlt évek során számos lépést tettünk létesítményeink energiahatékonyságának növelése és a felmerülő energiaveszteségek csökkentése érdekében.
A MOL-csoport elkötelezett, hogy csökkentse környezeti lábnyomát. Felismertük az energiahatékonyság fontosságát, amellyel összefüggésben az elmúlt évek során számos lépést tettünk létesítményeink energiafogyasztási hatékonyságának növelése és a felmerülő energiaveszteségek csökkentése érdekében.
Éves jelentésünkben beszámolunk energiafogyasztásunk alakulásáról is. Amennyiben bővebben szeretne a témáról olvasni, kérjük látogasson el jelentésünk kapcsolódó fejezetére: 2009, 2010, 2011.
Az alábbiakban az elmúlt időszakban végrehajtott energiahatékonysági akcióinkat mutatjuk be üzleti divíziók szerinti bontásban:
Kutatás - Termelés:
- Elektromos energia fogyasztás racionalizálása kapcsán tanulmányokat készítettünk 4 működési területünkön;
- A MOL Upstream elindított egy projektcsomagot 2008-ban “ENRAC”- Energia Racionalizálás néven. Ezen projektek célja a hosszú távú energiafogyasztás-csökkentés. Ezzel hosszabb távon segítjük a gazdaságos olaj- és gáztermelést, és ezzel együtt csökkentjük tevékenységünk környezeti lábnyomát;
- A kompresszorokat hajtó gázmotorok kiváltása villanymotorokra, melyek kevesebb CO2 kibocsátást és zajterhelést jelentenek, valamint a csökkenő karbantartási igény a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét is csökkenti;
- A gáztechnológiák gőzfűtés-rendszerének cseréje melegvizes fűtésre.
Termékelőállítás és Kereskedelem:
- Desztillációs tornyok felújítása a gázfrakcionáló üzemben (Dunai Finomító – DF);
- Csővezetéki fűtések felülvizsgálata és felújítása (DF);
- APC (Advance Process Control) optimalizálás javítása a Gázfrakcionáló üzemben, hőelemek beépítésével (DF);
- A Késleltetett kokszoló üzemben lévő levegőhűtő alacsony nyomású gőz felhasználásának csökkentése a kokszvágás alatt (DF);
- Az energiafelhasználás optimalizálása a Pentánmentesítő és Aromás üzemekben (DF);
- A propánmentesítő egység és a sztrippek kör leállítása a HF Alkiláló üzemben (DF);
- Kondenzvíz-megtakarítás (DF);
- Nitrogén felhasználás csökkentése az MSA üzemben (DF);
- Villamos fűtőkábelek alkalmazása gőz kísérőszálas fűtés helyett a fagyveszélyes helyeken (DF);
- Az iparivíz-hálózat víznyomásának csökkentése (Tiszai Finomító és Zalai Finomító );
- A gőz kondenzedényeknél keletkező hőveszteség minimalizálása a finomító termelő üzemeiben (Pozsonyi Finomító – PF);
- A csökkentett nyomás hatásának vizsgálata az ETOX üzem folyamatkörében (PF);
- A víz hűtőkapacitásának hatékony felhasználása az átfolyásos hűtőrendszerekben (PF);
- A nyers ipari víz felhasználás csökkentése, az átfolyásos hűtőrendszerek cirkulációs hűtőrendszerekre cserélésével, a Pozsonyi Finomító termelő üzemeiben;
- A finomítói üzemek közeghőmérsékletének optimalizálása (PF);
- A hőtárolós kályhák korszerűsítése az iroda- és műszaki épületekben, a 2. termékvonal gőzfűtésű rendszerének elektromos fűtésűvé alakítása (Logisztika HU);
- A villamosenergia visszatáplálás megszüntetése a Csepeli Bázistelepen, ugyanakkor egy gázmotor hajtású generátor telepítése (Logisztika HU);
- A régi kazánház megszüntetése a Csepeli Bázistelepen és egy új fűtési rendszert megvalósítása egy egyedül álló gázkazánnal (Logisztika HU);
- Páragőz (vagy sarjúgőz) visszanyerés korszerűsítése (Logisztika HU);
- T448 mozdonyok felújítása (Logisztika SK);
- Az elavult szivattyúk lecserélése új, energiatakarékos egységekre a fenéktöltő állomáson és az uszálylefejtőn Korneuburgban (Logisztika A).
Részletesebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos Közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!
Petrolkémia:
- A TVK működéséhez szükséges gőzmennyiséget továbbra is a CO2 kibocsátás szempontjából alacsony kibocsátást és gazdaságos termelést eredményező TVK Erőmű üzemeltetésével biztosítjuk. Az erőműben a távozó füstgáz hulladékhőjét a fűtési forróvíz-rendszerben hasznosítjuk (TVK);
- A gőzhálózat veszteségének csökkentése érdekében alacsony kihasználtságú vezetéket szüntettünk meg a régi Műanyaggyár területén (TVK);
- Gőzfelhasználás csökkentést értünk el az SC2-ben a 110/24 BAR-os gőzredukáló átalakításával (TVK);
- Az út- és üzemvilágítási lámpatesteket alacsonyabb fogyasztású kompakt fénycsöves típusra cseréltük (TVK);
- Csökkentettük a HD2-ben a termékváltásos leállások számát (átállás 7100S és 6300B terméktípus között), ezzel a leállások miatti többlet energia igény csökkent (TVK);
- Az SC-ben a kondenzvíz maximalizálásával csökkentettük a nagynyomású gőz felhasználását. (SPC);
- A gőzvezeték hálózat veszteségeinek csökkentése érdekében a DN500-as gőzvezetéket kisebb átmérőjűre (DN80) cseréltük a PP logisztika területén (SPC);
- A PP3 üzemben villamos energia megtakarítást értünk el a nitrogén kompresszorok időszakos leállításával, valamint ADT (Advanced donor technology) alkalmazásával a CDT (Conventional donor technology) helyett (SPC).
Kiskereskedelem:
- Tanulmány készült a töltőállomások energiafelhasználásáról;
- Az energiahatékonysági megoldások mindennapos használatának elősegítése érdekében az üzemanyagtöltő állomások gazdaságos LED technológiával történő tetőmegvilágítása a Kiskereskedelem arculati jegyeinek részévé vált;
- Energiatakarékos Shop megvilágítás kísérleti projekt elindítása Magyarországon.
- A „Jövő töltőállomása” projekt környezettudatos és energiahatékony megoldások alkalmazásával
Részletesebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos Közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!
Ellátás és Trading (korábban Gáz- és Energia):
- Energiahatékonysági audit indult a TVK működési területén az energetikai rendszerek vizsgálatára, amely egyben kijelöli a MOL-csoportos energiaaudit jövőbeni struktúráját;
- Projektet indítottunk kísérleti jelleggel 0,25 MWe termelőkapacitásra, Rankine-körfolyamat (Organic Rankine Cycle) technológia alkalmazásával. Célunk e projekttel megbizonyosodni annak megvalósíthatóságáról, mielőtt azt nagyobb területen is alkalmazzuk.